在“沖刺100 天,降本提價(jià)增效益”勞動(dòng)競賽中,葫蘆島公司燒成車間組織技術(shù)人員攻關(guān),對(duì)窯系統(tǒng)耗電量摸排研究,優(yōu)化操作參數(shù),通過一段時(shí)間反復(fù)調(diào)整實(shí)踐,效果明顯。
通過調(diào)整優(yōu)化整個(gè)窯系統(tǒng)用風(fēng),降低高溫風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速(由過去735r/min 降低至現(xiàn)在710r/min),電流下降20A左右,C1壓力由5300pa下降到4900pa;通過對(duì)窯皮、窯筒體、火焰形狀的變化觀察,完全能夠滿足窯運(yùn)行的要求。根據(jù)窯前負(fù)壓、篦冷機(jī)料層情況,調(diào)整窯頭風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)數(shù)(由過去500r/min 降至現(xiàn)在460r/min),電流下降30A左右;篦冷機(jī)所有冷卻風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速逐一校對(duì),在保證熟料冷卻和滿足窯內(nèi)用風(fēng)的前提下調(diào)整轉(zhuǎn)數(shù)。依據(jù)窯內(nèi)物料的充填率調(diào)整匹配了窯主電機(jī)電流,一次風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速(由過去700r/min降至620r/min)電流下降35A;在滿足窯鍛燒的同時(shí)控制峰值溫度,減少氮氧化物的生成量,達(dá)到節(jié)能降耗目標(biāo),通過一段時(shí)間比對(duì)節(jié)電效果如下:優(yōu)化前,窯系統(tǒng)日用電量109500kwh,班用電量36500kwh,電耗為18.57kwh;優(yōu)化后,窯系統(tǒng)日用電量100500kwh,班用電量33500kwh,電耗為17.04kwh。通過優(yōu)化,窯系統(tǒng)每天已減少用電量9000kwh,噸熟料電耗下降了1.5kwh,月創(chuàng)效益175000噸熟料×1.5kwh∕噸=262500kwh×0.45 元∕度電=118125元。
通過計(jì)算,優(yōu)化窯系統(tǒng)參數(shù)后,熟料用電成本降低約0.68元,預(yù)計(jì)8-10三個(gè)月可節(jié)約電費(fèi)330750元,降本增效收到了實(shí)實(shí)在在的效果,為“沖刺100 天,降本提價(jià)增效益”勞動(dòng)競賽活動(dòng)做出了新貢獻(xiàn)。